在配煤系統(tǒng)尋找原因,但未能找到很好的對(duì)應(yīng)關(guān)系。認(rèn)為煤并未造成焦炭灰分的波動(dòng),可能是焦炭出爐時(shí)部分燃燒所致。正常情況下,焦炭燃燒只會(huì)發(fā)生在上升管打開后。在頂裝焦?fàn)t操作中,上升管打開的個(gè)數(shù)不允許超過3個(gè),打開太多會(huì)造成焦炭燃燒時(shí)間過長(zhǎng)。頂裝焦?fàn)t操作時(shí)間在8~10min,而搗固焦?fàn)t操作時(shí)間在15~20min左右,若仍延用上述規(guī)定,則3個(gè)爐子相當(dāng)于提前打開上升管45~60min。因此,搗固焦?fàn)t上升管打開個(gè)數(shù)應(yīng)控制在2個(gè)以下。通過對(duì)上升管打開個(gè)數(shù)的控制,杜絕了因焦炭燃燒造成的焦炭灰分波動(dòng)現(xiàn)象,延長(zhǎng)了除塵孔座磚的使用壽命。爐溫異常波動(dòng)問題。在頂裝焦?fàn)t中,單個(gè)燃燒室溫度在煤氣量、吸力正常的情況下基本上是穩(wěn)定的。但在搗固焦?fàn)t中,燃燒室溫度經(jīng)常出現(xiàn)異常波動(dòng),其根源在于炭化室裝煤量不穩(wěn)定。由于生產(chǎn)初期,搗固操作、水分控制等經(jīng)驗(yàn)不足,經(jīng)常出現(xiàn)煤餅倒塌、缺角等現(xiàn)象,入爐煤量不穩(wěn)定,從而造成耗熱量需求不穩(wěn),爐溫異常波動(dòng)。通過穩(wěn)定裝煤操作,爐溫控制趨于正常。前主要是采用在摩電道的下方點(diǎn)燃煤氣為燃料的明火進(jìn)行烘烤的辦法來解決摩電道的結(jié)霜問題。即在摩電道的下方鋪設(shè)一個(gè)平行的煤氣管道,間隔2~3m在管道上安裝一個(gè)煤氣燒嘴,使用球閥來控制煤氣的開度,在必要時(shí)點(diǎn)火加熱摩電道,以實(shí)現(xiàn)除霜的目的。該方法的效果良好,但比較浪費(fèi)能源,長(zhǎng)期對(duì)摩電道進(jìn)行烘烤還會(huì)導(dǎo)致其發(fā)生變形。焦?fàn)t機(jī)械又稱煉焦機(jī)械,是焦?fàn)t煉焦必需的成套設(shè)備。它由裝煤車、推焦機(jī)、攔焦機(jī)、電機(jī)車、熄焦車和煤氣液壓交換機(jī)等組成,焦?fàn)t設(shè)備的總體功能是與焦?fàn)t配合共同完成把煤煉成焦炭的生產(chǎn)過程。冶金、煤焦化工以及城市公用事業(yè)的煤氣公司等行業(yè)均使用焦?fàn)t和焦?fàn)t機(jī)械根據(jù)本行業(yè)自身的生產(chǎn)特點(diǎn)及需要進(jìn)行相應(yīng)的生產(chǎn)操作。
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